摘 要:風(fēng)城油田作業(yè)區(qū)重18井區(qū)是典型的超稠油區(qū)塊, 工作難度大, 人員少。近幾年來不斷打新井, 生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大。抽油井生產(chǎn)方式是通過抽油機(jī)帶動(dòng)驢頭做上下往復(fù)運(yùn)動(dòng)把地下原油抽汲到地面, 采油樹盤根盒是井口密封裝置, 光桿上下運(yùn)動(dòng)時(shí)盤根盒內(nèi)的盤根起到密封作用。由于光桿不間斷上下運(yùn)動(dòng)磨損盤根, 盤根磨損嚴(yán)重時(shí)起不到密封作用, 會(huì)發(fā)生井口溢油現(xiàn)象, 造成井口污染事故、頻繁的停井更換盤根降低了單井開井時(shí)率, 也增加了生產(chǎn)成本、影響生產(chǎn)時(shí)率。因此解決抽油井盤根使用壽命問題是關(guān)鍵問題。
關(guān)鍵詞:抽油井盤根; 填料法; 使用周期;
1 存在問題
(1) 員工勞動(dòng)強(qiáng)度大, 減少開井時(shí)率。每口單井每月?lián)Q盤根次數(shù)單井為6次、水平井為8次, 每次至少耗時(shí)20-30分鐘, 目前重18井區(qū)每日正常生產(chǎn)井有1000口井左右, 每日換盤根工作量大致為200次, 共耗時(shí)100小時(shí), 依據(jù)現(xiàn)場操作員工人均每日6小時(shí)工作時(shí)間計(jì)算, 僅放換盤根就占用了17個(gè)人的工作量。這極大增加了現(xiàn)場操作員工的勞動(dòng)強(qiáng)度并降低了工作效率;(2) 增加生產(chǎn)成本。由于稠油井, 采用注蒸汽開發(fā)及管理因素等原因換盤根頻繁造成成本增加。(3) 風(fēng)險(xiǎn)增加。造成井口污染、員工每月檫洗保溫套、清理油污5次以上、安全環(huán)保壓力大。
2 盤根磨損的原因分析
(1) 抽油機(jī)井生產(chǎn)中因種種因素影響光桿腐蝕或光桿磨損變形、在光桿與盤根磨檫時(shí), 磨損盤根導(dǎo)致盤根漏, 盤根更換頻繁。(1) 光桿在工作過程中首先長期承受交變載荷的作用, 并且容易被多種機(jī)械損傷和腐蝕, 其失效過程一般可以歸結(jié)為磨損→腐蝕→斷裂。光桿表面被腐蝕和斷裂的主因是它的表層容易遭受損傷, 而后又被電化學(xué)腐蝕, 長期的腐蝕又加快了磨損速度結(jié)果造成光桿斷, (2) 疲勞磨損, 在光桿磨損中常見的針狀、豆?fàn)畹陌伎?、較大面積的損傷等都是由于疲勞損傷造成的, 這是因?yàn)楸P根對(duì)光桿基體的密封壓緊作用使其表面產(chǎn)生局部壓力, 光桿的上下往復(fù)運(yùn)動(dòng)使之在長期接觸壓入應(yīng)力的反復(fù)作用后, 光桿材質(zhì)發(fā)生塑性變形。 (3) 原油漏失腐蝕磨損, 光桿腐蝕造成光桿表面應(yīng)力不集中加快磨損程度。抽油機(jī)井口原油漏失是造成光桿腐蝕的主要因素, 原油是氣、水、烴、固共存的多相流腐蝕介質(zhì);H2S、CO2、O2、Cl和水為主要的腐蝕介質(zhì)。由于光桿是在井筒采出液液面上做往復(fù)運(yùn)動(dòng), 采出液面的下方是貧氧區(qū), 而采出液面的上方是富氧區(qū), 這相當(dāng)于將一個(gè)較大的氧濃差腐蝕電池強(qiáng)加在了光桿上。通常情況下光桿下部腐蝕比上部要更嚴(yán)重, 這是根據(jù)電化學(xué)原理, 富氧區(qū)保護(hù)陰極, 貧氧區(qū)腐蝕陽極。 (4) 劃傷式磨損、境內(nèi)液體帶出雜質(zhì)與光桿表面之間的作用力小于雜質(zhì)壓潰強(qiáng)度, 至在光桿表面產(chǎn)生劃痕。 (5) 鑿削式磨損, 他的產(chǎn)生主要是由于盤根盒中有大塊雜質(zhì)而且具有尖銳棱角光桿運(yùn)動(dòng)過程中對(duì)光桿表面進(jìn)行沖擊式高應(yīng)力作用, 光桿表面生成較深的犁溝或深坑。光桿是一種彈性體, 之所以它與盤根發(fā)生偏磨, 損壞密封填料, 造成原油漏失, 是因?yàn)楣鈼U在上下往復(fù)運(yùn)動(dòng)過程中, 它的慣性運(yùn)動(dòng)與懸點(diǎn)鋼絲繩不一致, 所以造成懸繩器、定位器與方卡子三者之間短暫的硬性碰撞, 頻繁的震動(dòng)載荷引起光桿彈性彎曲。(2) 經(jīng)常提泵注汽、碰泵、光桿與光桿卡子反復(fù)齒和造成光桿毛刺多。光桿修復(fù)不及時(shí), 光桿毛刺磨損盤根。(3) 修井后, 井口光桿不對(duì)中光桿偏磨盤根。生產(chǎn)井因固井質(zhì)量及其他因素的影響導(dǎo)致井斜、抽油機(jī)底座不平、基礎(chǔ)底座下沉和抽油機(jī)水平高度達(dá)不到要求的、油稠、懸繩器打卡子也導(dǎo)致抽油機(jī)不同方向移位這些因素都造成光桿偏磨盤根。(4) 油井間隙出油, 光桿與盤根發(fā)生干磨, 造成盤根磨損嚴(yán)重。另外套壓過高造成油井間歇出油甚至導(dǎo)致油井無產(chǎn)量, 使光桿與盤根干磨, 造成盤根漏油, 縮短盤根的使用周期。(5) 員工操作不當(dāng)造成盤根磨損。根據(jù)觀察和分析, 巡井員工發(fā)現(xiàn)盤根溢油現(xiàn)象, 做出的反應(yīng)就是先緊盤根盒, 直到井口盤根不溢油為止.過渡緊固使光桿與盤根結(jié)合面緊湊磨擦加速了盤根的磨損。上述問題表明普通管理模式不適應(yīng)風(fēng)城采油二站油田安全、環(huán)保、高效開發(fā)的需求, 應(yīng)針對(duì)性的開展有關(guān)技術(shù)調(diào)研以及現(xiàn)場試驗(yàn), 根據(jù)現(xiàn)場要求, 經(jīng)多次試驗(yàn), 確定填料法換盤根可以解決現(xiàn)場實(shí)際問題。
3 解決方案
(1) 針對(duì)員工責(zé)任心不強(qiáng)問題, 我們健全各類規(guī)章制度, 按照公司有關(guān)規(guī)定, 制定出我站的管理規(guī)定, 嚴(yán)格執(zhí)行, 有獎(jiǎng)有罰, 在加強(qiáng)全體員工培訓(xùn)的同時(shí), 針對(duì)新員工嚴(yán)格按三級(jí)教育內(nèi)容加強(qiáng)培訓(xùn)力度, 同時(shí)以老工人帶新工人的方法加以培訓(xùn)指導(dǎo), 切實(shí)提高員工的技術(shù)素質(zhì)和質(zhì)量、效益、安全意識(shí)。管理制度的松嚴(yán)與管理者有著密切關(guān)系, 因此在平時(shí)工作中加強(qiáng)管理干部的培訓(xùn)考核工作, 先提高管理者的水平才能保證工作的平穩(wěn)進(jìn)行。(2) 針對(duì)光桿腐蝕嚴(yán)重或光桿磨損變形的井采用更換光桿措施, 動(dòng)員各班組員工加強(qiáng)抽油井的巡檢力度, 對(duì)輕度光桿腐蝕或輕度光桿彎的井采取銼刀修復(fù)或光桿修正措施修復(fù)光桿保證正常生產(chǎn)。(3) 對(duì)于經(jīng)常注汽、碰泵的井, 由于經(jīng)常打卡子容易造成光桿毛刺多, 需采用銼刀及時(shí)修復(fù)消除毛刺, 以減少毛刺對(duì)盤根的磨檫。在以上作業(yè)時(shí), 要求員工嚴(yán)格按操作規(guī)程作業(yè), 避免因打卡過嚴(yán)咬傷光桿。(4) 針對(duì)井口光桿偏心井, 根據(jù)不同的原因采用不同的解決措施:一是針對(duì)部分井修井作業(yè)后掛泵操作錯(cuò)誤導(dǎo)致光桿不對(duì)中, 解決措施是及時(shí)糾正掛泵操作流程, 正確步驟應(yīng)先掛泵, 光桿對(duì)中后再緊盤根盒法蘭螺絲, 同時(shí)加強(qiáng)修后交接工作, 光桿對(duì)中度是交接檢查的關(guān)鍵;二是針對(duì)井口斜導(dǎo)致的光桿不對(duì)中, 解決措施是加異徑鋼圈矯正井口, 確保井口對(duì)中;三是針對(duì)抽油機(jī)位移導(dǎo)致的光桿不對(duì)中, 解決措施是校正抽油機(jī), 確保井口對(duì)中。并建立更換盤根記錄, 落實(shí)在操作中井口光桿的對(duì)中度, 以便及時(shí)根據(jù)情況調(diào)整盤根盒法蘭或校抽油機(jī)。針對(duì)操作不當(dāng)?shù)那闆r, 及時(shí)進(jìn)行操作流程培訓(xùn), 糾正操作員工對(duì)緊盤根盒的原理理解誤區(qū)。當(dāng)巡井員工發(fā)現(xiàn)盤根溢油時(shí), 一是先觀察回壓是否增高;二是緊盤根一圈后再對(duì)光桿涂抹黃油;三是觀察盤根溢油是光桿帶出來的還是盤根盒過松溢出來的;四是觀察井口盤根是否緊完而需要更換盤根的;對(duì)于井口不溢油的井, 盤根盒不要隨意緊。(5) 針對(duì)間歇出油、干磨的井, 對(duì)于井口間隙出油的井及時(shí)對(duì)光桿涂抹黃油, 使光桿起到潤滑作用, 減少光桿與盤根干磨。并安排班組員工對(duì)各自管理井中的易出油干磨井建立管理臺(tái)賬, 對(duì)套壓高的井安裝套氣閥實(shí)現(xiàn)自動(dòng)放套壓, 油井不受套管氣的影響, 出油正常后減少盤根干磨, 延長了盤根的使用周期。在日常工作中重點(diǎn)檢查與記錄。巡井員在檢查井口時(shí)沒有養(yǎng)成良好習(xí)慣, 沒有對(duì)光桿及時(shí)涂抹黃油進(jìn)行潤滑, 也容易造成盤根磨損。要求巡井工在巡井時(shí), 對(duì)每口井的光桿進(jìn)行涂抹黃油。并且保證每口井上有一小杯黃油。要求員工每周對(duì)光桿涂抹二次黃油。保證光桿與盤根起到良好的潤滑作用, 防止盤根盒漏油。特別是雙管井因其管理難度大, 高含水井因水的密度、粘度等因素光桿有毛刺、光桿變形、光桿偏磨的井盤根漏現(xiàn)象比較嚴(yán)重, 員工每天換盤根, 在浪費(fèi)材料、影響產(chǎn)量的同時(shí), 加大了員工的勞動(dòng)強(qiáng)度, 增加了安全環(huán)保壓力。對(duì)于高含水井、管理難度大的雙管井除了做好上述措施之外, 在加盤根前把提前準(zhǔn)備好的麻繩用黃油充分潤滑后, 盤根盒底部先加兩個(gè)盤根再把2cm粗的麻繩加進(jìn)去填實(shí)上面再加2個(gè)盤根, 麻繩具有很強(qiáng)的吸水性, 可有效避免混合液體被光桿帶出, 同時(shí)防止光桿與盤根干磨, 熱采井采取蒸汽吞吐、日常性措施多、難免對(duì)光桿造成傷害, 我們加強(qiáng)培訓(xùn)和考核的同時(shí), 選出部分班組因光桿毛刺多經(jīng)常換盤根的水平井8口、直井10口、高含水井12口井, 先進(jìn)行重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)并針對(duì)性整改, 在換盤根之前把毛刺打平修復(fù)保養(yǎng)措施再進(jìn)行填料法加盤根措施, 并制定專人跟蹤觀察統(tǒng)計(jì)效果, 其中10口高含水井加麻繩填料實(shí)驗(yàn)后, 平均換盤根時(shí)間從一天提高到15天換一次。8口水平井加麻繩填料實(shí)驗(yàn)后, 平均換盤根時(shí)間從一天提高到11天換一次。12口直井加麻繩填料實(shí)驗(yàn)后, 平均換盤根時(shí)間從三天提高到21天換一次。抽油井盤根平均使用周期達(dá)到了15天, 全站推廣應(yīng)用后效果明顯。同時(shí)培訓(xùn)各班組人員提高操作技能。
4 使用效果評(píng)價(jià)
通過推廣填料法換盤根技術(shù), 加強(qiáng)管理制度, 強(qiáng)化對(duì)員工的安全、技術(shù)培訓(xùn)使抽油井的盤根使用周期有了明顯地提高。截至9月底已完成光桿腐蝕或光桿變形的井有150口已全部更換, 井口不對(duì)中130口已全部校正井口, 間歇出油、干磨井20口井按制定方案修復(fù)、保養(yǎng), 注汽、碰泵導(dǎo)致的光桿毛刺井700口井已修復(fù)保養(yǎng)。全年共實(shí)施900口井加填料法換盤根, 平均每口井工作天數(shù)達(dá)到了15天, 換盤根次數(shù)由每月平均六井次減少到2井次, 換盤根停井總時(shí)間由原來的1350天減少到450天, 延長了抽油井盤根使用周期。
4.1 直接經(jīng)濟(jì)效益
采油二站總井?dāng)?shù)為1373口, 開井?dāng)?shù)為900口 (直井87%, 水平井13%) , 平均單井產(chǎn)量水平井3噸/天、直井2噸/天, 單口井產(chǎn)量為3×13%+2×87%=2.13噸/天。噸油成本156元/噸。年平均更換盤根停井時(shí)間:更換盤根時(shí)間×開井?dāng)?shù)×12月×平均每口井每月?lián)Q6次=30分鐘/井×900×12月×6=1944000分鐘/60分鐘=32400小時(shí)/24小時(shí)=1350天。采取填料措施后更換盤根年平均停井時(shí)間=更換盤根時(shí)間×開井?dāng)?shù)×12月×平均每口井每月?lián)Q2次=30分鐘/井×900×12月×2=648000分鐘/60分鐘=10800小時(shí)/24小時(shí)=450天。每年減少停井時(shí)間=1350天-450天=900天每年增加產(chǎn)量=900天×2.13噸/天=1917噸每年增加效益=1917噸×156元/噸=29.91萬元年平均節(jié)約盤根成本=開井?dāng)?shù)×每月節(jié)約盤根數(shù)×12月×盤根單價(jià)=900×4×12×38.5元=166.32萬元每年合計(jì)節(jié)約費(fèi)用=29.91+166.32=196.23萬元
4.2 社會(huì)效益
(1) 降低了盤根更換頻次, 減輕了員工更換盤根的勞動(dòng)強(qiáng)度, 同時(shí)有效地減少了井口污染、減輕了安全環(huán)保壓力。(2) 降低了盤根密封消耗, 同時(shí)減少了由修井隊(duì)換光桿、盤根盒次數(shù), 節(jié)約了材料及修井維修費(fèi)用。(3) 填料法具有投入少、見效快、收益大, 具有一定的推廣應(yīng)用價(jià)值, 可在作業(yè)區(qū)稠油井中進(jìn)行推廣應(yīng)用。
4.3 結(jié)論
在作業(yè)區(qū)技監(jiān)中心、生產(chǎn)運(yùn)行科等科室的大力協(xié)助下, 該標(biāo)準(zhǔn)在采油二站得以順利實(shí)施, 通過宣貫標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范填料法加盤根, 不僅有效地杜絕了因巡檢不及時(shí)、不到位而造成的污染問題、降低了生產(chǎn)成本、員工勞動(dòng)強(qiáng)度、提高了生產(chǎn)時(shí)率, 而且增長了全體員工的QHSE基礎(chǔ)知識(shí), 提高了全員學(xué)習(xí)和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的意識(shí), 確保了采油二站生產(chǎn)安全運(yùn)行, 為完成作業(yè)區(qū)下達(dá)的安全生產(chǎn)各項(xiàng)業(yè)績指標(biāo)做出了積極貢獻(xiàn)。為鞏固所取得的成績應(yīng)抓好一下工作:(1) 為確保這項(xiàng)工作長期進(jìn)行, QC小組編寫《抽油井填料法加盤根操作暫行規(guī)定》形成規(guī)范性操作文件。將填料法的管理規(guī)定納入“班組管理規(guī)定”。(2) 定期進(jìn)行盤根盒的維修保養(yǎng)工作。(3) 堅(jiān)持和完善跟蹤檢查制度, 使操作員工對(duì)注汽、掛抽工況能夠按規(guī)程進(jìn)行更換盤根填料, 確保了油井正常生產(chǎn)。
5 遺留問題及今后打算
(1) 白班員工不能按時(shí)巡站的情況還時(shí)有發(fā)生, 尤其在星期六和星期天, 由于上班人員較少, 工作量大, 有時(shí)存在漏跑或少跑現(xiàn)象。(2) 夜巡工由于氣候原因, 尤其在冬天, 天冷路滑, 存在僥幸麻痹思想, 有時(shí)還會(huì)發(fā)生少巡的現(xiàn)象。在后期的使用過程中, 采油二站將會(huì)繼續(xù)加大對(duì)填料法的改進(jìn)及跟蹤評(píng)價(jià)工作。
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