【摘 要】通過分析某調(diào)節(jié)閥盤根頻繁發(fā)生泄漏原因,發(fā)現(xiàn)閥門在開閉活動(dòng)中發(fā)生變化,閥門內(nèi)部工質(zhì)的溫度和壓力交變,再加上整體系統(tǒng)的振動(dòng),常會(huì)導(dǎo)致螺栓松動(dòng),預(yù)緊力流失,從而使得填料的密封比壓減小,超出填料自身回彈補(bǔ)償?shù)姆秶固盍厦芊獍l(fā)生失效泄漏。立足現(xiàn)有設(shè)備,通過對(duì)頻繁發(fā)生泄漏的閥門盤根緊固方式進(jìn)行優(yōu)化,有效地減少了閥門盤根處外漏概率。
【關(guān)鍵詞】盤根;泄漏;原因;改造
1 調(diào)節(jié)閥泄漏概況
電站鍋爐系統(tǒng)中,閥門泄漏引起的設(shè)備異常占較大比例,其中閥門因盤根失效而引起外漏導(dǎo)致的現(xiàn)場(chǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)尤為突出。探討高溫閥門盤根的密封原理和優(yōu)化維護(hù)檢修方式,使工質(zhì)外漏的幾率下降到至低限度,對(duì)于高溫高壓閥門運(yùn)行維護(hù)有重要意義。
本文選取兩臺(tái)爐的過熱器減溫水調(diào)節(jié)閥(合計(jì)同型8臺(tái))運(yùn)行情況進(jìn)行分析。根據(jù)專業(yè)對(duì)過熱器減溫水調(diào)節(jié)閥泄漏情況的統(tǒng)計(jì),2013年上半年8臺(tái)閥門泄漏了6次,且泄漏部位較為集中,均發(fā)生在盤根處。表1為近年來過熱器減溫水調(diào)節(jié)閥泄漏情況統(tǒng)計(jì)。
表1 減溫水調(diào)節(jié)閥泄漏統(tǒng)計(jì)
某公司鍋爐減溫水調(diào)節(jié)閥選用的是Copes-Vulcan公司的SD系列惡劣工況調(diào)節(jié)閥,采用非平衡單閥座閥窗節(jié)流型閥芯。該型閥門是上海鍋爐廠600 MW超臨界機(jī)組減溫水系統(tǒng)推薦閥門。自投運(yùn)以來,閥門各性能指標(biāo)較好,特別是配合ABB控制器,減溫水調(diào)節(jié)閥對(duì)蒸汽溫度調(diào)節(jié)優(yōu)異(遠(yuǎn)小于±4 ℃行業(yè)要求)。但隨著運(yùn)行時(shí)間的增加,頻繁動(dòng)作的高溫高壓閥門開始出現(xiàn)盤根處外漏情況,給機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行帶來了較大隱患。為保證設(shè)備正常運(yùn)行,現(xiàn)場(chǎng)人員需要定期檢查箍緊盤根,并嘗試更換新盤根,必要時(shí)要進(jìn)行帶壓堵漏。
2 原因分析
閥門系統(tǒng)開閉活動(dòng)及行程變化、 系統(tǒng)溫度和壓力交變或整體系統(tǒng)的振動(dòng),常會(huì)導(dǎo)致螺栓松動(dòng),預(yù)緊力流失,造成對(duì)填料的密封比壓減小,超出填料自身回彈補(bǔ)償?shù)姆秶?,使填料密封失效。下面我們?duì)閥門盤根使用過程做分析:(1)閥門處于關(guān)閉狀態(tài),各部件處于冷態(tài),盤根與閥桿貼合;盤根壓蓋在壓蓋螺栓作用下,箍緊盤根,閥門沒有外漏。(2)閥門在控制指令下開啟,熱工質(zhì)進(jìn)入閥門內(nèi)部;伴隨著受熱徑向和軸向膨脹,閥桿向上膨脹,徑向壓縮盤根;盤根壓蓋螺栓受熱作用下,箍緊盤根力矩下降。(3)閥門在控制指令持續(xù)作用下,熱工質(zhì)變流量進(jìn)入閥門內(nèi)部;各部件(特別是閥桿、 盤根及壓蓋螺栓)溫度持續(xù)變化,部件體積持續(xù)膨脹收縮;盤根老化和磨損導(dǎo)致盤根體積減小,盤根壓蓋螺栓箍緊力矩下降;盤根因?yàn)槔匣荒苷Qa(bǔ)償兩者之間間隙,盤根與閥桿不能完全貼合。 (4)閥門如不能及時(shí)對(duì)盤根壓蓋螺栓處回復(fù)箍緊力矩,盤根處可能出現(xiàn)向外泄漏。
閥門不斷開關(guān)及開度變化調(diào)節(jié),閥門盤根磨損老化,盤根壓蓋螺栓作用于盤根上的力矩也不斷變化,盤根作用于閥桿上的間隙補(bǔ)償能力惡化,閥門極易出現(xiàn)向外泄漏。
閥門填料盤根密封結(jié)構(gòu)如圖1所示,我公司在鍋爐減溫水調(diào)節(jié)閥閥芯組件不變且控制要求不變的條件下,影響現(xiàn)場(chǎng)盤根壽命的主要方式為:( 1)減少閥門投退次數(shù),降低閥桿動(dòng)作頻率。但由于機(jī)組負(fù)荷頻繁波動(dòng),要求有較好的蒸汽品質(zhì),減溫水量不斷變化,閥門只能頻繁動(dòng)作調(diào)節(jié)。 ( 2)控制盤根資料,選擇較好的盤根?,F(xiàn)已積極進(jìn)行該項(xiàng)工作,但經(jīng)詢問各盤根廠家,該處均只有概念描述,無明顯數(shù)據(jù)表述,只能盡量選用國(guó)產(chǎn)名牌產(chǎn)品。 ( 3)改善閥桿在填料處的表面光潔度?,F(xiàn)場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)行了該項(xiàng)工作,閥桿該處都是進(jìn)行細(xì)研,接近鏡面,遠(yuǎn)超出原廠要求,但效果無明顯改善。 ( 4)盤根安裝嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量控制文件要求。 ( 5)保持盤根預(yù)緊力不變。部件母材主要為CF8M,壓蓋螺栓主要為A193材料,上述兩種材料都為不銹鋼類,溫度變化更易膨脹收縮。
通過上述分析不難看出,在現(xiàn)有閥門的條件下,閥門盤根壓蓋螺栓上加裝彈簧(圖2)用來補(bǔ)償螺栓的變化,是比較有效的控制和減少閥門盤根處發(fā)生泄漏的一種方式。
3 改造實(shí)施
該廠減溫水調(diào)節(jié)門螺栓應(yīng)力要求為35000PSI,根據(jù)相應(yīng)的對(duì)應(yīng)表,閥門需要緊固力矩為( 55±5) N·m,即我們按照國(guó)標(biāo)選擇滿足力矩( 55±5) N·m的蝶形彈簧即可。
我廠立足現(xiàn)有設(shè)備,如對(duì)閥門盤根進(jìn)行改進(jìn),每臺(tái)閥門需要更換:
( 1)兩套蝶形彈簧組件[需要滿足力矩( 55±5) N·m]。
( 2)兩條雙頭全螺紋螺栓(比原有螺栓大約長(zhǎng)40 mm左右,
牙口完全一致,應(yīng)力大于35000PSI)。 同時(shí)考慮到閥門該處原螺栓材質(zhì)為A193,實(shí)際使用中螺栓出現(xiàn)過斷裂,且該處雨水要多,運(yùn)行溫度較高,經(jīng)過充分評(píng)估對(duì)比,為保證現(xiàn)場(chǎng)安全,螺栓需要提高強(qiáng)度,建議提高材質(zhì)等級(jí),如采用Inconel 718或更優(yōu)異的Inconel X-750,工藝:固溶+硬化處理。
經(jīng)分析,上述改進(jìn)方案能夠有效改善閥門盤根處運(yùn)行效果,2013年度#4機(jī)組大修時(shí)開始嘗試對(duì)#4鍋爐過熱器左側(cè)減溫水調(diào)節(jié)閥進(jìn)行盤根安裝改造。#4鍋爐過熱器左側(cè)減溫水調(diào)節(jié)閥經(jīng)過改造使用情況良好,按照正常維護(hù)檢修,運(yùn)行中未見閥門外漏情況,改造效果良好。
4 結(jié)語
自2013年底對(duì)#4鍋爐過熱器左側(cè)減溫水調(diào)節(jié)閥進(jìn)行盤根安裝改造,經(jīng)過兩個(gè)小修期觀察跟蹤,閥門運(yùn)行未見異常,改造效果良好。改造后閥門現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)檢維護(hù)頻次明顯下降,減輕了現(xiàn)場(chǎng)工作人員工作壓力。因此計(jì)劃近期完成剩余減溫水調(diào)節(jié)閥的改造,并擴(kuò)大改造實(shí)驗(yàn)范圍,計(jì)劃將頻繁投退的吹灰器也進(jìn)行類似填料安裝改造。
[參考文獻(xiàn)]
[1] 張立德.百萬電廠過熱器減溫水調(diào)節(jié)閥故障原因分析[J].安徽電氣工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào),2014(3).
[2] 孫樹春.600 MW亞臨界機(jī)組二級(jí)減溫水調(diào)節(jié)閥內(nèi)漏原因及處理過程分析[J].電子制作,2015(2).
更多四氟盤根、高溫盤根及芳綸盤根的知識(shí)歡迎訪問四氟網(wǎng)